工作总结
发布时间:2026-03-31组长月度工作总结【分享】。
这个月过得有点拧巴,但总算没出什么岔子。
月初接到南线那台CS-6000离心式压缩机的月度维保任务时,我还跟组里人说,这个月总算能按点下班了。谁知道差点栽在这个“常规活儿”上。
拆低压端瓦盖的时候,我顺手摸了摸推力盘表面,感觉有个地方手感不太对。怎么说呢,就像摸着光滑的玻璃,突然有一小片磨砂的感觉。拿内径千分尺卡了一下,数据差不到两道,还在标准范围内。小王在旁边说,组长,要不先回装吧,后面还有三台泵等着验收呢。
我犹豫了一下,还是让他把着色探伤拿来。喷上去没几分钟,显像剂上的红色裂纹就跟蜘蛛网似的冒出来了。
说实话,我当时心里咯噔一下。这要是图省事直接回装,试机时推力盘碎了,高速旋转的碎片能把隔音罩打穿,那可不是闹着玩的。后怕之余,我也松了口气——至少问题出在咱们手里,不是在运行中爆的。
但接下来的事就没那么顺了。我这边刚确认是推力盘裂纹,生产调度的电话就打过来了,说南线后天要复产,问我们能不能抢出来。我说备件得换,至少多六个小时。那边急了,说能不能先回装顶一下,等下次停车再换。我直接顶回去了:这玩意儿不能顶,出了事谁都担不起。
备件库里没有现货,我又去翻备件台账,发现同型号的推力盘总成上次大修用掉了,一直没补库。赶紧给采购打电话,问有没有紧急渠道。折腾了两个小时,总算从兄弟单位借了一套过来。那六个小时,小王他们轮着上,我盯在现场没敢走,中间还跟调度协调了两次,确认试机时间。最后试机时振动值稳定在12μm,比标准要求的18μm低了一大截,工艺那边验收时还挺满意。 (www.FW76.com 76范文网)
这个事之后,我在班前会上跟组里人说了三句话:第一,手感比数据重要,前提是你得有那个手感;第二,以后碰到这种临界值的情况,别怕麻烦,多做一步;第三,备件库的台账我来跟,该报的赶紧报。
小王那天晚上偷偷跟我说,组长,我当时觉得你太小心了。我说,小心没大错,等你干到我这个年头,你就知道有些险冒不得。
第二件事是关于老李的。老李是我们组的老资格了,干活没得说,就是一碰到DCS系统就发怵。上个月聚合釜温度波动大,工艺那边怀疑是自控阀PID参数的问题。我带着老李去控制室,把趋势曲线调出来,一点一点给他拆。我说你看这个波动周期,比例带大了,它就振荡;积分时间长了,它就跟不上。他听得挺认真,但让他动手改参数的时候,手悬在键盘上就是不往下按。
我能理解。现场几十吨的物料在反应,谁也不敢瞎动。我说这样,你先在仿真系统上调,调好了我来复核,然后咱们挑一个负荷低的时间段切手动试试。
头两次都不顺。第一次他调完参数切进去,阀门开始喘,我赶紧切回手动,跟工艺那边说我们在做测试,让他们先稳住。第二次好一点,但温度还是超了0.8℃。老李有点灰心,说要不还是你来吧。我说不行,这个活你必须自己啃下来。
后来我想了个办法,让他在白板上把PID的控制逻辑画出来,画对了再上手。画了三四遍,终于把比例、积分、微分三个环节的关系理清了。上周夜班,电磁阀突然动作异常,老李居然没像以前那样拎着万用表满车间跑,而是蹲在控制室看趋势曲线,三分钟就判断出是哪个阀的反馈信号有问题。
现在工艺那边反馈,聚合釜的温度波动稳定在±0.5℃以内,比以前±1.2℃好多了。最让我高兴的不是这个数据,是老李终于敢碰控制系统了。
不过这个月也栽了个跟头。二号车间那台进口真空泵,说明书全是德文,我们按经验换油、换滤芯,结果试机时温度直线飙升到报警值,直接停了。查了两天没找到原因,翻遍了网络,最后在一个技术论坛上找到一份同型号的中文维护指南,才发现这台泵对油品的粘度指数有特殊要求,我们加的油太“稀”了。
那天晚上我一个人在办公室坐了很久。这台设备进厂三年了,德文说明书一直在档案柜里吃灰,没人翻译过。公司也没有硬性规定设备验收时必须提交中文关键参数表。说到底,这事不能全怪我们组,但作为组长,我没有主动去把这块短板补上,是有责任的。
这个事之后,我跟组里人商量,定了个规矩:以后所有进口设备,先把说明书里的关键参数摘出来,做成中英文对照表,全员交底签字后才能开工。同时我也跟设备科提了个建议,以后新设备验收,必须同步提交中文操作维护要点,不然不签字。
这个月故障率确实降了,压缩机那次预防性检修就避免了一次非计划停机。但更让我踏实的是老李的进步和小王开始学会综合判断问题。不过我也清楚,进口设备这块的短板不是一天两天能补上的,得慢慢啃。
下个月我打算把重点放在那几台刚做过大修的关键设备上,尤其是那台换过推力盘的压缩机,磨合期的数据变化马虎不得。还有就是利用每天班后半小时,带大家一起啃那些进口设备的技术资料,不求快,每天吃透一个点就行。
干这行久了就知道,光靠经验不够,光看数据也不行,得把手上的活干得让人挑不出毛病,还得让组里人都能独当一面。这个月有惊有险,好在都扛过来了。
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