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工作总结

发布时间:2026-04-24

保管员试用期工作总结(通用)。

三个月的试用期,给自个打个分的话,刚及格。不是因为不努力,是有些坑踩得实在太疼,现在想起来还觉得窝囊。

先说那个让我脸红的DN100直接头。第三周,工地急等浇筑,领料班长拍着单子催。我按库位找过去,箱子标签写着DN100,抬起来就觉得手感不对——轻了。卡尺一量,内径八十。当时我脑子里“嗡”一下,这要是发出去,焊上了,明天就得返工,代价不是几百块钱的事。领料班长急得骂娘,我只能先让他在废料堆里翻备用的,转身去查这批货的底账。

送货单、质检单、入库记录翻了个遍。结果是:两周前入库,那天卸了三大车钢材,我一个人收货,清点了箱数,没拆封抽检。供应商送货单写的是DN100,我信了。这事儿最让人恼火的是——货架上还摆着两箱同批次的,全错。也就是说,只要我当时随便拆一箱,拿个通止规捅一下,就能发现。偏偏没做。

后来我跟供应商吵了一架,他们承认是工人贴错标,答应换货。但我心里清楚,根子在自己。我给自己定了个死规矩:任何管件、阀门、法兰,入库必须拆箱抽检,抽检率不低于三成。并且货架旁边挂一把卡尺,谁拿货谁顺手量。一个月下来,又堵住两回类似情况——一次是DN150法兰厚度少了两毫米,一次是角钢长度短了五公分。

再说堆高车。二号车起升时候嘎嘎响,我开始以为是电机轴承不行了,拆开护罩一看,链条上的润滑脂硬得像老树皮,滚子已经磨出一道棱。这车一天升降几十次,链条要是断了,货叉砸下来,不伤人也要修好几千。我翻以前的保养记录,发现是每月抹一次油,但实际使用环境潮湿、灰尘大,根本撑不住。我把周期改成两周一次,并且每天早上一开机先听五秒异响。

这事儿后来还延伸到其他设备。手动打包机、电动叉车、甚至货架的螺栓,我都建了个简易台账,哪天做了什么保养,哪天发现什么异常,全记在墙上的白板贴上。你问我烦不烦?烦。但有一次叉车充电插头发黑,我提前换了,电工说再继续用三天插头就得烧化——那时候就觉得,这点烦值了。

最让我生气的一次是焊条盘点。月底账上五十箱,实物死活只有四十八。查了三天,最后在车间角落的工具箱底下翻出来两箱。原来是车间领了十箱,临时改工艺只用了八箱,退料没开单子,直接撂在那儿。没人告诉我,系统里还是出库十箱。那两箱焊条受了潮,虽然还能用,但得烘干,麻烦得要命。

我气得真想骂人。但光骂没用。第二天我印了一沓《临时退料确认单》,一式两联,要求车间退料必须填单、签字,我这边收了才销账。同时每天下班前二十分钟,不管多晚,必须把当天的出入库流水过一遍,实物对一对。头一周车间老张嫌烦,说“以前不都这样吗”。我说以前那是运气好,没出事。后来有一次他没填单就把一包螺栓扔回来,我愣是没给他销账,月底他领料发现系统里库存对不上,来找我,我把单子拍桌上,他哑火了。从那以后,他比谁都记得填单。

还有个小教训。镀锌管码放,以前是按到货日期随便摞。结果有一次要发一批半年前的管子,翻开一看,表面有一层白锈。虽然打磨能处理,但耽误了工地半天工期,施工队长当着我的面把安全帽摔了。后来我按“先进先出”重新排货位,旧料放外侧,新料往里推,并且在每个货架头上挂一块可擦写的牌子,写着最旧批次的日期。这招不新鲜,但我以前没真当回事。

说点拿得出手的。小五金——螺栓、垫片、丝堵——以前混在纸箱里,找一盒M16×60得翻三分钟。我自费买了透明零件盒,按规格分区,用红黄标签区分高强和普通。现在伸手就拿,二十秒。有同事笑我“花自己的钱给公司干活”,我说省下来的时间是我自己的,值。

这三个月我也看清了自己的短板。一是对材质牌号不熟,Q235B和Q355B肉眼分不清,有两次差点发错。后来我用边角料做了个样本架,每块料贴标签,拿不准就比对。二是遇急容易乱。有次工地催得紧,我没看批次就发货,发的是有轻微浮锈的旧库存。虽然事后打磨解决了,但这事儿让我后怕。现在我给自己定了个规矩:再急的事,发货前必须停三秒,看一眼批次、外观、数量,三个都对上再动手。

下一个季度,我打算做两件具体的事。第一,把关键控制点整理成一张“开工前点检表”,贴在作业区墙上,每天上岗前打勾。第二,把这三个月碰到的异常——供应商混装、设备保养盲区、退料流程漏洞——写成一份简短的问题清单,发给采购和车间,能改一个是一个。

试用期过了,但我心里清楚,不是因为我干得好,是领导给我机会填坑。后面要补的课还多——堆高车的行走电机该拆开保养了,雨季前得把库房漏水的几个点堵上,还有那本耗了半本的出入库台账,也该换成标准格式了。

慢慢来,但每一步都得踩实。

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文章来源://www.hc179.com/gongzuozongjie/191501.html