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工作总结

发布时间:2026-04-24

(备选)2026年品管部试用期满工作总结。

试用期六个月,说长不长,但足够把产线上那些反复发作的毛病摸一遍底。我进品管部之前干了三年设备维护,习惯盯着故障现象挖根子,这个习惯在这半年帮了我不小的忙。以下分几个方面说实在话。

一、把扭矩控制的账算清楚

到岗第一周,我拿着工艺文件去车间转了一圈,发现一个现象:同样一颗M5螺丝,A线扭矩终检记录是12.5N·m,B线记的是12.2N·m,两条线的质检员都说是按标准做的。我翻出图纸,上面写着“扭矩12.3±0.5N·m”,但问题不在这里——我跟着B线操作工看了十分钟,发现他用的是另一把扳手,那把扳手三天前送检过,但回来之后没做过程能力验证。更让人无奈的是,两条线的检验记录表上,螺丝编号、检测位点标注方式完全不一样,A线写“左侧支架”,B线写“前侧板第二位”,这俩根本就是同一个位置。

我把这件事捋成三张表:第一张是《所有扭矩点-螺丝规格-目标值-公差-工具编号-校准日期》对照,第二张是《检验记录点位命名统一表》,第三张是《扭矩扳手每日点检记录》。找了工艺工程师和生产班长碰头,头一回开会就吵起来——班长说增加点检耽误产量,我说你批次返工更耽误。最后各让一步:点检动作从每班三次改成每班一次,放在换产间隙做。六个星期下来,扭矩相关的客户投诉从试用的前三个月平均每两周一起,降到后三个月零起。但数据我得说清楚:零投诉不等于零问题,内部首检依然有偏差报警,只是没流到客户端。

二、一次供电跳变引发的连锁改动

6月中旬那件事前面提过,但有些细节没交代清楚。当时C线老化柜电压跳变,我查了两天才锁定注塑机模具切换导致压降。按理说这个问题应该报给设备部和厂务,我做技术支持就够了。但那段时间设备部的电气工程师请假,厂务的人说“老化柜功率小,不应该受影响”,两下推来推去,产线停了快一天。

我直接动手测数据:用Fluke记录仪在老化柜进线端挂了一整天,抓到了七次跌落波形,最低掉到198V,持续时间120ms。模块的欠压保护阈值是205V持续80ms,刚好触发。我把波形图和注塑机启停时间戳放在一张表上,发给设备部经理和总工。第二天上午,总工拍板改线路——不是全厂六台都改,只改跟注塑机在同一母线段的两台,另外四台加装电压监测报警。我负责写变更申请和风险预案,电气师傅动手接线,前后干了四天(不是三天)。改完后再测,跌落幅度降到212V,没有再触发保护。这件事让我意识到,品管手里握着数据,有时候能推着其他部门往前走,但前提是数据要硬、要能闭环。

三、报废板卡“再上岗”的风险和收益

客户感谢电话那段是真的,但初稿写得太漂亮,漏掉了关键风险。当时寄给客户的那块旧板卡,的确是从报废的PCB上拆下来的元件手工焊上去的。那个元件——一个电压基准芯片——我上机前做了三件事:用万用表测了输出基准电压(2.495V,误差0.2%)、用热风枪加温到70度看漂移(变化在0.005V以内)、再对同批次另一块报废板抽测同样的芯片。确认参数稳定后才寄出。同时给客户写了免责说明:“该备件为公司内部测试品,不承担质保责任,建议尽快安排整机升级。”这些原本没写进总结,现在补上。干这一行,能不能用报废件不是原则问题,关键在于有没有验证和告知。我把这个做法写进了《特殊备件放行流程》,规定所有二次利用的电子元件必须经过三项电气测试,并有检验员和工程师双签。

四、跟生产班长吵了一架之后

试用期第三周,我卡了一批注塑件——表面有轻微缩痕。按照检验标准,缩痕深度超过0.1mm就算不合格。我用针规和深度计抽了20个,有5个超差,当场判定批退。生产班长跑过来拍桌子,说这批订单今天必须发货,缩痕又不影响装配,“你们品管就会拿卡尺找事”。

我没急。把那5个超差件和15个合格件分别放在桌上,叫来总装线的组长,让他蒙眼装配——结果装到第三个超差件时,组长说“这个底壳扣上去有缝隙,得用锤子敲”。当着班长的面,我拿塞尺测了一下缝隙:0.25mm,超过标准0.15mm。班长不说话了,但脸色很难看。后来我主动找他聊了一次,我说不是针对你,是产品到了客户手里出现缝隙,售后赔钱的时候背锅的还是你。从那以后,他每天开机前会主动喊我去看一眼首件。这件事让我学到一个教训:用事实让对面闭嘴不难,难的是让对方心服口服之后还能继续配合。我后来养成了一个习惯,所有批退的不合格件,都要附一个“如果不退会怎样”的实物演示说明,让产线看得见后果。

五、数据说话,但数据也会骗人

试用期最后一个月,我把过去半年的制程异常单做了统计。总共47单,按人机料法环测分类,法(工艺方法)占了19单,测(检验测量)占了14单,两项合计超过70%。法的问题里面,最常见的是“标准值有但操作步骤模糊”——比如指导书写“调整折弯角度”,却没写调丝杆还是调垫片。测的问题里面,最离谱的是两把卡尺测同一个零件差了0.03mm,后来查出来是一把卡尺的测力弹簧老化。

我拉着工艺和计量,用三周时间把这三类问题逐个过:法的部分补充了12处《标准作业要点图示》,贴在对应的工位看板;测的部分更新了《量具使用与比对规程》,要求每把卡尺每两周用标准块比对一次并记录。另外做了一件事:把所有异常单的“原因分析”一栏从自由填写改成下拉菜单选项(人机料法环测),确保后续统计分析不会漏项。三个月后再看数据,异常单总数降到24单,“法”和“测”的占比从70%降到55%,绝对值下降更明显。

顺便说一句,上面提到的47单和24单是内部统计口径,不包括那些在线直接处置、没开单的小问题。那些小问题我单独记了一本台账,六个月内记录了86次现场即时纠正——比如操作工忘记调气压、检具放错了位置这种事,说一声就能改,不值得走流程,但不记下来你就不知道培训该往哪个方向使劲。

六、几件干了但没完全干成的事

不是所有措施都见效。八月我推过一个“质量看板直播”——在每条线尾端装一块显示屏,实时显示当班不良率和目标值,想让操作工自己看见数据波动。结果运行了两周,没人看,因为屏幕挂的位置不在作业范围内,工人转身才能瞄一眼。后来我改成每半小时用语音播报一次不良率(“C线当前累计不良2.3%,目标1.8%,请关注注塑件缩痕”),效果立竿见影,但又有新问题:播报太频繁影响注意力。最后折中成整点播报,只报超差项。这件事给我的教训是:工具好不好用,不是你觉得,而是干活的人觉得。后来我每次推新东西之前,先拿纸质版去问三个不同工龄的操作工,“这个你看得懂吗?你觉得麻烦吗?”

另外一件事,关于故障速查表。我做了六个常见故障的处置流程,印刷成A5卡片挂在每个检验台。结果发现,质检员遇到问题第一反应还是喊人,不是翻卡片。我问为什么,有人说“卡片字太小”,有人说“不如直接问你快”。我后来把卡片改成折叠式,每张只写三步,第一步永远是“按下暂停键,拍照留存”,第二步才是排查动作。改完后使用率提升了一些,但依然有一半人不看。这件事我现在还没解决,可能得靠培训考核强制背下来。

七、六个月下来,我得承认的几件事

第一,我这个人有时候太急,看到问题就上手改,容易踩过界。比如供电改造那件事,事后设备部同事委婉提过,“以后动配电柜之前,哪怕人不在,也先打个电话。”我后来在工位墙上贴了张纸条:“先汇报,再动手——除非冒烟起火。”

第二,我跟数据拧巴了六个月,终于明白一个道理:数据干净不等于过程干净。比如扭矩零投诉的那个阶段,内部依然有扭矩波动,只不过被我卡在了出厂前。真正要解决的,是那把扭矩扳手的日常维护和点检习惯,这需要几个月甚至一年才能固化。

第三,我最得意的一件事不是解决了哪个故障,而是和那个跟我拍桌子的班长成了能一起抽烟聊天的搭档。他说过一句话:“你狠归狠,但你不甩锅。”我觉得这比任何表彰都值钱。

试用期结束了,留下的不只是一堆表单和报告,更多的是跟产线、跟设备、跟人打交道的分寸感。接下来我打算把精力放在两件事上:一是把老化测试的偶发掉电彻底根除(目前还剩下约0.3%的误报率),二是把故障速查表强制纳入新员工上岗考核。以上这些,每一件都有记录、有签字、有对比数据,随时可以翻出来对账。

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