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工作总结

发布时间:2026-03-13

(高质量)2026环保年终工作总结。

三号线曝气系统那次故障,到现在想起来,后脖颈子还冒汗。

七月份那天晚上十一点多,值班的小刘打来电话,声音都变了,说溶解氧往下掉,二沉池开始翻泥。我骑着电动车往厂里赶,脑子里过了七八种可能。到现场一看,两台风机满频率转着,管道压力表读数比正常低了将近0.2兆帕。凭耳朵听,风机本体没异响,电机电流也稳,问题八成出在水下或者管线上。

当时跟值班长老张碰了个头,分两路:他带人去查陆上管路有没有漏气点,我带着两个小伙子穿防护服下池面。拿便携式溶氧仪沿着曝气廊道逐段测,走到第三组曝气盘的时候,溶氧突然从3.5掉到0.8,水面冒泡也不均匀。基本锁定——这块出问题了。

关了这一段的支管阀门,等水面稍微平静,扒着栏杆往下看,浑浊的泥水里隐约能看见有东西漂着。让潜水员下去摸,上来的时候手里攥着一团编织袋碎片,还有两片完全脱落的膜片。问题找到了,怎么修是另一道坎。

调度那边传来话:上游污水处理厂正在排洪,来水不能停,停产放空最少要八个小时,环保局那边交代不过去。只能带水作业。

那一宿,四个人轮班下水,穿着防水服泡在齐腰深的泥水里,摸着黑换膜片。照明灯架在池边,蚊虫往脸上扑,谁也顾不上拍。新膜片装上去的时候要使巧劲,角度不对就卡不进去,水下看不清,全靠手感。凌晨四点多,最后一组换完,打开阀门,溶氧开始往上爬。收工时天快亮了,泵房里扔着四五个泡面桶,全泡烂了没人吃。

那天之后我跟团队定了个规矩:以后出故障,先按“机-电-仪-工艺”的顺序列排查清单,写在白板上,一项项过,不许再凭经验蒙。那次我一开始也判断偏了,以为是风机喘振,让电工折腾了半小时。这事得认。

技术上的长进,都是从这种狼狈里磨出来的。

年初的时候我们开始做设备检修台账,要求每次维修必须留“病历”——哪个部位、什么毛病、换了什么件、拆下来的旧件磨损成什么样,拍照存档。一开始几个老师傅嫌麻烦,说干了一辈子活,哪有空搞这个。我说不行,必须写。十月那会儿,二期脱水机震动超标,找出来上半年的记录一对,发现同一个轴承位置三个月换了两次。这就不是配件的事了,是安装对中出了问题。赶紧叫停,重新校正水平度,问题根除了。现在新分来的大学生,进组第一件事不是拧螺丝,是坐在电脑前翻一年的台账,搞清楚每台设备的“脾气”。

团队这帮年轻人,今年确实能看出来长进了。

有个事儿我一直记着。十一月大降温那天,我本来想提醒一下夜班注意检查露天管道的伴热带,结果晚上九点多溜达到现场,看见去年新来的小赵拿着测温枪在那儿一根根管子测呢。我没吭声,扭头回去了。第二天晨会上我提了一句,没点名,就说“有人把活儿干到了前头”。小赵低着头笑,别人也跟着笑。这种氛围比开会管用。

今年也让几个人吃了苦头。我逼着他们自己动手做设备润滑周期表,第一次交上来,全是从说明书上抄的。我说不行,下去蹲点,记录两个月的实际加油时间再交。第二次交上来还是不对,间隔时间跟现场对不上。第三遍才做出一张能用的表。现在这帮小子出去,至少知道“按说明书保养”和“按实际工况保养”是两码事。

跨部门协作这事,今年是真长了记性。

八月份省里飞行检查之前,化验室报了一组数据,总氮连续三天逼近临界值。我们中控这边马上调参数,加碳源,加大回流比。三天之后数据不降反升。两边开会,说着说着吵起来,最后才发现问题出在取样点上——我们调工艺之后,水质变化有滞后,可化验室还是按老时间在老地方取样,根本反映不出调整后的效果。

这事儿给我们双方上了一课。后来重新碰了个方案:工艺调整之后,取样时间和点位跟着动态走,数据异常的时候,化验员必须到中控室一起看在线仪表,对着表头核对。上个月进水受冲击,化验室提前两小时预警,说进水指标有波动,让我们提前准备。这就顺了。

今年也出过漏子。十一月底有一批外排水的氨氮数据比平时偏高,虽然还在排放标准内,但离我们内部的控线很近。查下来是生物池末端的溶解氧控制偏低了,硝化反应受抑制。责任在我,那段时间盯技改方案盯得多,去现场看表的次数少了。事后我跟团队开了个短会,没推责任,就说了一句:数据不会骗人,偷懒它就给你脸色看。

明年设备老化会更厉害,预算又砍了一块,队伍能不能稳住,活儿能不能干下来,我现在没底。但有一件事是肯定的:只要这帮人还在,有事能顶上,出了问题能往前冲,这摊子就散不了。

先把眼前这台脱水机修好再说。明天一早还有批污泥要压。

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文章来源://www.hc179.com/gongzuozongjie/189872.html