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工作总结

发布时间:2026-04-20

个人工作总结。

上季度忙完,坐下来把几个本子上的记录翻了一遍,有些东西不写下来真就忘了。三个多月,主要是三件事:涂布机轴承那场折腾、老化房温度打架的问题,还有一批边厚不合格的验收。每个都够烦的,但最后也算都摁住了。

先说最让我上火的那个夜班。4月12号,凌晨一点多,操作工老周打电话来说涂布机膜厚开始跳舞。我赶到车间,看了一眼趋势图——不是慢慢变厚或变薄,而是像波浪一样,周期大概45秒。老周说刮刀调了两轮没用。我当时第一反应是旋转部件出了问题,因为刮刀磨损一般是单向恶化,不会来回摆。沿着传动链往上摸,从涂布辊到背压辊,最后停在背压辊轴承座。拆开一看,保持架碎成了几瓣。为什么碎?这台机器紧挨着烘箱出口,环境温度比设计值高了至少15度。保养手册说每月加一次润滑脂,但在这种高温下,普通锂基脂半个月就稀得像水。换轴承那天,我把润滑脂换成了高温型的,加注周期改成了两周一次,又在控制系统里加了一路轴承温度监测,设了65度报警。从停机到恢复生产用了4个小时,对比以前类似故障平均6.5小时,省了2.5小时。老周后来开玩笑说,你这回算把账算明白了。我心里清楚,不是算账算明白,是之前太迷信手册了。

再说老化房温度不均那个事,真是磨人。八个测温点,南边比北边高4到5度,一直以为是加热器功率分配有问题。换过固态继电器,调过PID参数,甚至怀疑过风机反转——都不是。那两周我天天往老化房跑,身上总带着一股烤塑料味。后来我把过去三个月的温度记录和压缩机的启停记录拉到一起,按时间轴画了张图。一看,压缩机每启动一次,北侧温度就掉一个坑,然后慢慢爬回来。这就怪了,制冷管路走的是外墙,按理说跟老化房内部是隔开的。我拿手摸了一下北墙的保温层,湿的,拐角处甚至有水珠。保温层受潮失效了,冷量直接渗进来。重新包了保温层,外面再加一层隔热铝箔。再测,温差缩到±1.2度。你说这事,一开始要是能想到辅助系统,能少走多少弯路?但人就是这样,盯着主设备就不肯回头看一眼墙里的管子。

还有一个事不算大,但挺典型。验收一批产品,边部厚度比中心薄了3.2微米,超了标准1.2微米。按常规,应该先查涂布头水平度、再查供料压力。但我多了个心眼,调出了那几天的风速监测记录——排风口开度从标准的45%被人为调到了70%。为什么?操作工小刘说车间里有股怪味,就把排风开大了。排风一加大,涂布头附近气流乱窜,浆料被吹偏了。问题怎么解决?不是简单把风阀拧回去,那样小刘下次还会调。我在涂布头两侧加了导流罩,又跟班组长商量好:以后调排风必须工艺员签字。复测,边厚差压到了±1.1微米。不过说实话,异味到底从哪来的,我没追到底。那段时间太赶了,这事算留了个尾巴,下季度得查清楚——万一是溶剂挥发异常,光加导流罩是治标不治本。

干到现在,有几条教训是刻在脑子里的。第一,看数据不能光看数字大小,要看波形。阶跃变化先查执行器,周期波动先查旋转件,这比瞎猜效率高十倍。第二,标准作业指导书是好东西,但得允许现场根据实际情况微调。那条轴承的教训就是例子。第三,质量问题的根子经常不在主设备上,而在那些你以为“不相关”的辅助系统——排风、制冷、压缩空气。以后排查故障,我打算先把所有辅助系统的运行记录扫一遍,花不了十分钟,但能省好几天。

下个季度,我得把这三个案例做成简易的排查流程图,贴在操作台边上。再跟维修班的老赵商量一下,能不能把轴承温度监测推广到其他高温区的设备。经验不变成工具,就是写在纸上的废话。

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文章来源://www.hc179.com/gongzuozongjie/191332.html