一起合同网

导航栏 ×

工作总结

发布时间:2026-04-14

顶岗实习电气技术自我总结。

六个月的顶岗实习,说白了就是一边干活一边挨骂,一边记笔记一边擦汗。我待的车间有老旧的涂装线、绕线机和到处乱拉的临时电缆,电气柜门有一半关不严,里面塞满了棉絮和油泥。下面说三个我亲手处理过的故障,有成功的,也有翻车的,希望能给和我一样刚进厂的人一点实在的参考。

第一个事:变频器老过热,我差点把风扇装反

涂装车间那台37kW引风机,一到下午就罢工。班长拍着柜门说“又挂了”,我拿红外测温枪一扫,散热片82℃,手都不敢摸。头两天我光想着换大功率风扇,买了两个24V的暴力扇准备往里怼。幸亏带我的李师傅路过看了一眼:“你进风口都被电缆槽盒挡死了,装十个风扇也没用。”

我蹲下去一照,果然——柜底进风口被一块多余的槽盒盖住大半,剩下的缝隙塞满了油漆棉絮。拆槽盒、清灰、换风扇,这些都好说。丢人的是,我第一次把新风扇装反了,吹风变抽风,柜内温度不降反升。李师傅没骂我,只说了一句“风扇上有箭头,下次看仔细点”。后来我在柜门上用记号笔画了风向箭头,又在检修记录本上加了一行字:每次清灰必查进风面积。

改完以后连续两周没报过热,但我自己留了个心眼:测了变频器模块的温升,发现负载到80%时散热片温度还是会爬到65℃左右。这说明当初选型时余量就不够,单纯靠清灰治标不治本。我把这个数据记在周报里,建议下次大修时把柜子换成正压通风型。领导没批,但至少留下了痕迹——以后出了问题,我有据可查。

第二个事:急停误触发,我冤枉了操作工一周

绕线机的急停老是莫名其妙动作,每次一停就报废一圈线圈,铜线扯断的声音听得人心疼。夜班操作工是个四十多岁的老大姐,她说“我没碰按钮”,我嘴上没说什么,心里觉得就是她误碰的。连续跟了三个夜班,我躲在配电室门口偷看,人家确实手没碰。

第四天我带了示波器,夹在急停按钮的常闭触点上,蹲了一个多小时终于抓到波形:一个0.3秒的脉冲,干净利落,不是人手能按出来的。拆开按钮才发现,里面的微动开关触点发黑,弹片疲劳,震动稍大就会弹跳。我把程序里的急停逻辑从“下降沿触发”改成了“延时50毫秒+自锁”,同时把按钮换了新的。

但真正让我觉得不好意思的是:我之前在例会上暗示过“操作习惯要注意”,等于当着那么多人的面让大姐背了锅。改完程序那天我专门去跟她道歉,她说“没事,你们年轻人就是太急”。后来我把所有急停按钮的更换周期加进了预防性维护表,每半年换一批。这个表现在还在用。

第三个事:电缆被压扁,我跟施工队吵了一架

做质量验收时发现有一段电缆走的是塑料波纹管过墙,已经被叉车压扁了。测绝缘只有0.8兆欧,离标准要求差得远。施工队长说“工期只剩三天,拆墙不可能”,我说“那就加接线盒换软管”。他不乐意,觉得我一个小实习生多管闲事。

我没再跟他吵,直接拍了照片、测了绝缘值,写了份简短的《不符合项报告》递给项目经理,同时附上我的替代方案——在压扁位置装一个IP65接线盒,盒内做三层绝缘修补,出线侧换用金属蛇皮管+重型PVC软管双层保护。方案下面画了简单的接线图,标注了跨接线的位置和线径。项目经理看了十分钟,说“按他的方案做”。

施工队干活的时候我一直盯着。剥开波纹管,电缆外皮有一道深深的凹痕,铜芯没断但绝缘层已经薄了。我用自粘胶带半叠绕了三层,外面再套热缩管,用热风枪吹紧。接线盒的每个进线口都加了防松格兰头,多余孔用防火泥堵死。最后测绝缘,5兆欧以上。

这件事让我学会了一句话:不要只当挑毛病的人,要当给办法的人。另外,验收不能等到最后——后来我主动做了一个《电缆敷设中间验收点检表》,每放完一段就签字确认,虽然被施工队嫌麻烦,但再也没有出现过返工吵架的情况。

还有一次彻底的翻车

刚进厂第二周,师傅让我给一台新电机接电源线。我对着图纸把U、V、W三相接好,合闸一按,电机嗡嗡响不转,几秒钟后热继电器跳了。我还傻乎乎地怀疑电机坏了,师傅过来拿万用表一量相序,说“你接反了,相序保护器动作了”。原来图纸上标的是L1、L2、L3,我按颜色接了黄绿红,但配电柜出来的相序是反的。拆了重接,调换两相,电机才正常转。

那天晚上我自己在宿舍想了很久:光看颜色不看相序,这是最基础的东西,但我就是没意识到。后来我养成了一个习惯——每次接线前先用相序表测一下进线端,再在图纸上标注实际相序,绝不依赖颜色或者习惯。

半年的教训攒了一堆:风扇有方向、按钮有寿命、相序要实测、验收要分段。最大的体会是,干电气这行,面子最不值钱,承认自己错了反而进步最快。那些写在规范里的条文,每一个字背后都有人吃过亏。我现在包里永远带着一支记号笔、一卷美纹纸和一张自制的《常见故障排查清单》,这些都是被现实教出来的。

    为了您方便浏览更多的工作总结网内容,请访问工作总结

文章来源://www.hc179.com/gongzuozongjie/191044.html