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工作总结

发布时间:2026-04-21

金轧钢普工工作总结。

我叫李振国,在轧钢线上干了八年。说是普工,其实粗轧区域那摊子事,从拉钢翻钢到调参数、看设备状态,基本都摸透了。今天不跟您扯大道理,就说几件自己经手的事,有解决的,也有栽跟头的,咱们同行交流,实在点。

先说去年春天那回,轧Q355B低合金钢,厚度从25mm换到40mm。第二道次刚过去,板坯头子就往操作侧甩,半米多长的弯,直接卡在辊道上。停产俩小时,废了三块坯子。班长急得骂娘,技术员来了调压下量,没用。

我蹲在轧机边上看了好一阵,手上全是油,对讲机里吵吵嚷嚷。先用手背试了试两侧轧辊的温度——传动侧明显烫手,这不正常。再看两侧主电机电流,操作侧比传动侧高了将近一成。我心里有数了:咬入不同步。喊搭档在操作台手动调两侧AGC的零点偏置,每次拧0.05mm,轧一块试一块。前两块还不行,第三块我把传动侧辊缝比操作侧多放了0.2mm,再轧过去,镰刀弯从半米缩到十公分。又把开轧温度从1180降到1150,减少头尾温差,弯头基本没了。技术员后来按这个方案改了轧制表里的弯辊力预设值。说实话,当时要不是摸了一把轧辊温度,光看数据得折腾到半夜。

第二件事跟润滑有关。粗轧机工作辊轴承,厂里规定两周加一次脂。去年夏天连着两次轴承温度报警,拆开一看,滚子表面有剥落。我翻出过去一年的温度记录,发现夏天环境温度过35度时,轴承温度比春秋天高将近二十度,润滑脂稀得跟水似的,留不住。我找车间主任说改成每周加一次,每次少加点。主任拍桌子:“按规程走,你别搞特殊!”我直接把上次报警拆下来的轴承滚子摆他桌上:“您看看这剥落,再坏一次,换轴承的钱够买两年润滑脂。”他没再吭声。试了一个夏天,轴承温度稳定在65度以下,再没报过警。后来这经验写进了车间的夏季设备维护补充规定。

自己犯的错误也得认。去年十一月夜班,轧45号钢,规格50mm。第二块坯子粗轧出来,我目测宽度不对劲,卡尺一量,窄了12毫米。排查半天发现是立辊轧机的开口度没切换——上一班干的是65mm规格,我核对工艺卡只看了粗轧压下规程,忘了立辊程序里的宽度参数。那会儿凌晨三点四十,眼皮打架,就想赶紧干完,结果栽了。废了一块坯子,被扣了当班绩效。气自己没用,事后做了两件事:把所有规格的立辊开口度做成对照表,贴在操作台墙上;交接班流程上加了一条“立辊参数确认”,双方签字。到现在快五个月了,宽度超差再没出过。

再说个优化的事。轧薄花纹板,厚度3.5mm以下,经常出现板面浪形,两边往上翘。厂里建议换支撑辊,一副辊十几万。我琢磨着能不能从工艺上找办法。试了几种弯辊力组合,都不行。后来发现支撑辊用到中后期,轧制量超过八千吨后,辊型磨成“W”形,中间凹两边凸。常规做法是硬拉弯辊力,但力太大伤轴承。我换了个思路:把精轧机前两个机架的轧制力分配从45%+55%改成40%+60%,同时把工作辊窜辊行程从±50mm加大到±70mm。试第一炉时浪形还大,第二炉调到这个参数,浪形从每米8毫米降到3毫米以内。支撑辊更换周期从八千吨延长到一万一千吨。这法子后来别的班也学会了,上个月统计,一年省了将近二十万——当然,这是车间算的账,我只看设备顺不顺。

干这行,安全的事不能绕过去。有回处理卡钢,铁皮飞溅,打在面罩上“啪”一声,留下一道白印。那之后我不管多热都戴好护目镜,也盯着新来的工友。还有一次,粗轧机咬钢时震动异常,我坚持停机检查,发现地脚螺栓松了两颗。班长嫌耽误生产,我说“您要是觉得命比产量便宜,我这就走人”。后来拆开看,再晚半天螺栓就得断。从那以后,每次交接班我多花五分钟敲一遍地脚螺栓。

带徒弟也带过几个。去年分来个年轻人叫小王,干活毛躁。有回他调辊缝没归零就直接输数据,我一把拽住他手:“你这一输,轧辊直接撞上去,几万块钱没了。”那之后我让他每次调完自己拿塞尺复核一遍,错了就抄三遍规程。现在他独立顶岗了,上个月还自己解决了一个镰刀弯问题,跑过来跟我说“师傅,按你教的方法看电流差”。我嘴上没说什么,心里挺高兴。

现在手头有个小本,记了三年多各种异常调整的参数和效果。上个月车间搞精益生产,我把粗轧区域常见故障处理手顺整理出来,复印了二十多份。小王说比培训教材管用,因为上面写的都是实际碰到过的坑。

轧钢这行,说白了就是跟高温、铁块、机器打交道。废一块坯子,心里疼好几天。但疼过之后把原因找到、把漏洞堵上,下次就不疼了。

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文章来源://www.hc179.com/gongzuozongjie/191394.html